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                立磨机-郑州环球重工机ぷ械有限公司

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                4. 水泥磨↓机细度♂偏粗怎么办?从两个实际案例来具体分析。

                水泥磨机细度∏偏粗怎么办?从两个实际案例来具体分析。

                发布时间:2023/06/01 15:46:31作者:

                水泥磨是生产水泥的重要设备,它的好坏直接决定了水泥的品质。开水泥厂的王老板前两天找我,说自家水泥磨才用了两年,最近出现了成品水泥细度偏粗的现象,这可怎么办?

                水泥〓细度是否偏粗,主要看两个指↓标——比表面积和筛余,虽然我对此不太了解,但我找了两家出现过同类情况的水泥厂调查,发现他们都是分段∞排除,多次实验,找出问题所在。一起〓来看看吧。

                第一家水泥厂,比表面积合格,45微米筛余☉从标准的17%以下增大█到21%,80微米筛余从标准的3%以下◣增大到3.2%-3.6%之间,水泥质量明显受到了影响,必须采取措施保证生产,于是从以下几◇个方面入手解决。

                水泥磨机细度偏粗怎么办,水泥磨机细度

                一、调整研磨能力

                筛余量〒偏大,但水泥比表面积正常,所以首先猜测是研磨能〇力不足,于是在主要的研磨仓中加入了钢段,45微米的筛余下降,但是80微ξ 米筛余还在4%左右,达不到3%以下的◣标准。

                二、降低卐风机转速

                之前由于出现过包球的现象,风速由650r/min调整到了1000r/min,但是风速的调整导致物料在磨内停留时间缩短,研※磨不够充分,于是调整风速到725r/min。此举之后,水泥ξ品质仍然达不到标准,但为防止包球现象产生,风速不能再↘降低。

                三、调整出①磨筛篦缝

                曾经为了解决包球问题∏将篦缝由4mm调整为6mm,所以猜测是物料在磨内的停留时间受到了影响,故重新调整回来,但水泥细度仍然和标准要求差一点。

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                四、检查混合Ψ 材品种和掺量

                前面的改变均没有解决问题,最后在混合材品种及掺量『上找到了问题。

                公司的水泥混合材一直使用的粉煤灰和干渣(水渣和▃石灰石混合),后来由于粉煤灰供应不足※,考虑到成本↘问题,开ぷ始将矿渣粉掺入磨内。在矿渣粉5%以下时磨况还在可控范围内,但后来掺量提高到15%±1%后,水泥筛㊣量逐步高出标准,后经洗球、洗磨之后包球现象消除】∞,生产恢复正常。

                经试验矿「渣粉掺量要在5%±1%左右,有少量粉煤灰参与的情况下矿渣粉可增加至13%±1%左右。



                第二家水ζ 泥厂也是筛余突然变大,影响了水泥◤质量【←,开始寻求解决方法

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                一、降⌒ 低风机转速

                采用方法和第一家一样,效果不明显⊙。


                二、降低物料入◇磨粒度

                入料粒度曾因工作原因从12.29mm增加到24.11mm,现在降低了入料粒度,调整为11.08mm,但筛余情况并没有好转。



                三、调整︽隔仓板篦缝

                隔仓板篦缝和第一家出磨筛的篦缝一样,都是为了控制物料在〒磨内的研磨时间,检查发现隔仓板篦缝严重堵塞,于是更换了隔仓板,还加入了钢球,提升设∩备的研磨能力。



                四、检查选粉机系统

                选粉机控制了出粉的细度,所以细度跑粗后将选粉机作为重点检查对象,最后发现选粉机无异常。

                五、降低生产产▅量

                降低生产产◣量,目的在于※消耗磨内的部分大熟料颗粒,但筛余不达标现象仍然寻在。



                六、更换入选粉机空气斜槽帆布

                各处检查调整仍不见效,于是重新对选粉系统进行了↘检查,终于发现是入选粉机斜槽风道堵塞,入口附近帆布漏洞破损,更换了空气斜槽帆布,稳定物料流速后回料波动趋于正常,但筛余量反→而越来越大。



                七、清洁实验室检测水Ψ 筛

                最终发现问题出在♀了实验室检查水筛上,用酸液清洗后出磨物料的筛余值恢复正常。


                综上,我们发现当水泥磨细度偏粗的时候,首先可以调整风机转速、添加钢球或者钢※棒增加研磨能力、调整隔仓板或者出磨筛的篦缝来观察水泥磨的生产是否正常。

                然后再根据自己的实际生产情况调整入料配比、生产产量等,最后再详细调整。



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